Actualização do Sistema de Moagem e Transporte de Açúcar

Âmbito do projecto:

O problema resolveu deficiências de funcionamento do sistema actual e forneceu soluções de engenharia que trituram e transportam açúcar a uma taxa nominal de 3.000 lbs/hr.

Resultados desejados pelos clientes:

  • Moinho produto continuamente a uma taxa de 3.000 lbs por hora.
  • Redução de partículas para 6X pó.
  • Transportar o produto pneumaticamente para um receptor de filtro e medir o produto a uma taxa consistente.
  • Assegurada a não contaminação do metal no fluxo de produção.
  • Incorporou protecção contra explosões, fornecendo equipamento de protecção e supressão de explosões para cumprir com os requisitos da OSHA e da NFPA.
  • Forneceu soluções de engenharia para deficiências de funcionamento actuais.

Deficiências de funcionamento do sistema actual:

  • O sistema actual tem um baixo desempenho com a taxa de produto por hora.
  • O sistema está a sofrer constantes falhas de rolamento.
  • As barracas de moagem estão a produzir caramelização de açúcar no moinho.
  • O funcionamento do equipamento está a provocar temperaturas excessivas durante o processo de moagem e transporte.
  • A tubagem e tubagem do sistema está a causar reduções crónicas no volume de ar.

Solução engenhosa:

  • Moedor fino melhorado da M-21 para o moedor fino M-36 com motor de 25 HP.
  • Duas câmaras de ar rotativas Prater PAV-6 foram integradas no sistema para permitir uma medição consistente do produto.
  • Substituiu a tremonha de descarga do moinho de corrente por tremonha de baixo fluxo de ar Prater. Esta tremonha elimina a entrada de ar sob o moinho e reduz os requisitos de volume de ar do sistema.
  • Entrada de ar de corrente eliminada abaixo do alimentador rotativo, re-piped a linha de amido existente com 4″ Tubo de D.O., e forneceu um amortecedor de ramificação a montante da alimentação de amido.
  • Entrada de ar de moinho terminada com cotovelo de longo raio, vertical acima de 1,5 m com filtro de entrada de ar plissado de alta capacidade.
  • Melhorado para colector de pó de ventilação de contentor maior com menor proporção de ar para tecido.
  • Forneceu um novo ventilador de pressão, que reduzirá a tensão no moedor, prolongando assim os intervalos de manutenção nos fusos de rolamento.
  • Reencaminhou a linha de retorno de corrente existente para o novo receptor de filtro em vez de para o funil de alimentação.